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三公司大理三库连通项目八工区严控焊接质量
时长:2017-04-26 03:01 搜索量:1228 次
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    “现在氩弧焊已达到一次性检测合格。”在三公司大理三库连通八工区项目部的微信管理群里,水电项目经理李诚发了这样一条消息,所有人的脸上都露出会心的微笑。
    三公司大理三库连通八工区项目全长3117米,直径为1.2米的Q235B螺旋焊接钢管里程长度为1713米,焊接数量众多,质量要求严格,面对紧张的工期要求,项目部管理团队迅速组织召开现场焊接技术方案会议,在原先手工焊技术不能满足工期要求的情况下,提出用气体保护焊焊接,这种方式能够提高焊接的速度和质量,但对现场的风速要求极高,在经过一天的实验之后,经过检测,在风速极大的施工现场焊接的成品气泡夹渣较多,并不能满足焊接的质量。八工区项目部的办公室灯火通明,气氛紧张,新的焊接方案会议正在召开,一场新的协调战役正在打响……
    三公司第五直管部经理张定啟、第一水电项目部经理张兴斌迅速组织协调资源,这一天,一群有着东北口音的专业焊接工人来到了八工区的施工现场,他们装备齐全,穿戴统一的专业防护服,在人群中异常显眼。原来这是项目部从东北大庆协调组织过来的23名专业石油管道焊接工人,有了这群焊接经验丰富的“神兵”助阵,八工区迅速调整焊接方案,由原来的气保焊改成氩弧焊,采用氩弧焊打底,一次成型,公司也马上集结专业管理人员到现场指导,项目部安全总监刘勇每天进行安全交底,公司质量部焊接工程师朱家虎全程管控,进行技术交底,公司恒昊检测公司检测中心主任夏文波现场检测焊接成品,严保焊接质量。
    4月19日,集团公司副总经理王晓方在调研八工区时,对三公司的钢管焊接质量给予了高度评价。
【记者:王晶    责任编辑:郭永坚】

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